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简介

行为

任务 #1197

已关闭

任务 #1226: 首台全向车测试

全向车功能验证

李 子君4 个月 之前添加. 更新于 3 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
指派给:
开始日期:
2025-02-25
计划完成日期:
% 完成:

100%

预期时间:

描述

1.移动
2.旋转
3.横移
4.取卸货
5.安全避障


相关的问题 23 (8 打开15 已关闭)

关联到 错误 #1222: 需求中要求4个急停,实车有6个,需产品确认需求是否有改动已关闭王 川2025-02-26

行为
关联到 错误 #1223: 需求中要求数传+光通信,但实际车上只有数传,没有光通信模块,需产品确认需求是否有改动分析中王 川2025-02-26

行为
关联到 错误 #1224: 家里测试使用wifi,无法测试数传,数传和光通信方案需要现场确认分析中高 先来2025-02-26

行为
关联到 错误 #1225: 部分产品需求中的功能和研发确认后,暂未开发(如:测高测宽及取卸货检测功能,相机避障功能)分析中李 悠扬2025-02-26

行为
关联到 错误 #1228: 车没有开机自启动程序,需要添加已关闭侯 庆庆2025-02-26

行为
关联到 错误 #1231: 急停按钮不生效/触发后解除无法继续任务已关闭黄 全伟2025-02-26

行为
关联到 错误 #1234: 门架缩回卡顿现象明显,异响明显新建高 先来2025-02-26

行为
关联到 错误 #1246: 工厂无合适尺寸的负载进行测试已关闭顾 鑫君2025-02-27

行为
关联到 错误 #1253: 叉齿红外触发距离过长已关闭2025-02-28

行为
关联到 错误 #1254: 叉齿伸出到位后下降会和防撞结构产生干涉(偶发)已关闭顾 鑫君2025-02-28

行为
关联到 错误 #1256: 急停/安全激光触发后,车体晃动明显进行中李 悠扬2025-02-28

行为
关联到 错误 #1229: 无语音播报已关闭2025-02-26

行为
关联到 错误 #1230: 激光避障触发后无法执行任务已关闭侯 庆庆2025-02-26

行为
关联到 错误 #1233: 取货失败,取货过程中门架移动到位后车体无动作已关闭侯 庆庆2025-02-26

行为
关联到 错误 #1232: 任务过程中大概率出现转弯失败的情况已关闭2025-02-26

行为
关联到 错误 #1255: 车体尾部两个安全激光不生效已关闭2025-02-28

行为
关联到 错误 #1263: 取完货叉齿晃动幅度较大进行中高 先来2025-03-03

行为
关联到 错误 #1279: 手柄使能触发后,不动摇杆车体移动已关闭顾 鑫君2025-03-05

行为
关联到 错误 #1293: 限位结构件产生干涉,油管剐蹭进行中高 先来2025-03-05

行为
关联到 错误 #1287: 后面两个安全激光区域不切换已关闭侯 庆庆2025-03-05

行为
关联到 错误 #1261: 左偏移和右偏移目前使用的是前进和后退的语音包已关闭李 悠扬2025-03-03

行为
关联到 错误 #1262: 左右偏移使用的是前进与后退的速度,需要调整已关闭顾 鑫君2025-03-03

行为
关联到 错误 #1300: 自动充电失败已解决王 川2025-03-10

行为

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 状态新建 变更为 进行中

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1222: 需求中要求4个急停,实车有6个,需产品确认需求是否有改动 已添加
  • 关联到 错误 #1223: 需求中要求数传+光通信,但实际车上只有数传,没有光通信模块,需产品确认需求是否有改动 已添加
  • 关联到 错误 #1224: 家里测试使用wifi,无法测试数传,数传和光通信方案需要现场确认 已添加
  • 关联到 错误 #1225: 部分产品需求中的功能和研发确认后,暂未开发(如:测高测宽及取卸货检测功能,相机避障功能) 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 父任务 被设置为 #1199

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 父任务#1199 变更为 #1226

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 指派给李 子君 变更为 顾 鑫君

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1228: 车没有开机自启动程序,需要添加 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1231: 急停按钮不生效/触发后解除无法继续任务 已添加
  • 关联到 错误 #1234: 门架缩回卡顿现象明显,异响明显 已添加
  • 关联到 错误 #1246: 工厂无合适尺寸的负载进行测试 已添加
  • 关联到 错误 #1253: 叉齿红外触发距离过长 已添加
  • 关联到 错误 #1254: 叉齿伸出到位后下降会和防撞结构产生干涉(偶发) 已添加
  • 关联到 错误 #1256: 急停/安全激光触发后,车体晃动明显 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1229: 无语音播报 已添加
  • 关联到 错误 #1230: 激光避障触发后无法执行任务 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1233: 取货失败,取货过程中门架移动到位后车体无动作 已添加
  • 关联到 错误 #1232: 任务过程中大概率出现转弯失败的情况 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1255: 车体尾部两个安全激光不生效 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1263: 取完货叉齿晃动幅度较大 已添加
  • 关联到 错误 #1279: 手柄使能触发后,不动摇杆车体移动 已添加
  • 关联到 错误 #1293: 限位结构件产生干涉,油管剐蹭 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1287: 后面两个安全激光区域不切换 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1261: 左偏移和右偏移目前使用的是前进和后退的语音包 已添加
  • 关联到 错误 #1262: 左右偏移使用的是前进与后退的速度,需要调整 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 错误 #1295: 满载取卸货,每次往固定方向偏移20mm左右,第4次后无法完成取货 已添加

李 子君 更新于 4 个月 之前

  • 关联到 已删除 (错误 #1295: 满载取卸货,每次往固定方向偏移20mm左右,第4次后无法完成取货)

顾 鑫君 更新于 4 个月 之前

顾 鑫君 更新于 3 个月 之前

  • % 完成0 变更为 100

顾 鑫君 更新于 3 个月 之前

  • 状态进行中 变更为 已关闭
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