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012 已发货在实施项目
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704
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2825.92
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ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-24
黄 伦淼
协助
错误 #1369
: 维修车间新添加反光板定位异常
排查新添加反光板路线定位异常问题;重新扫图测试验证
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-24
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
更新程序,测试流程
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
任务 #1091
: 徐矿项目管理协调
客户领导来看现场,配合演示几个任务
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
错误 #1317
: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了
运行过程中突然停住,调度显示设备通讯失败,观察光谱森科未断网,十几秒后丢定位,结合前一次看到重启,怀疑还是工控机重启了,排查结果确实是重启了,磁盘满了,暂时清理部分无用文件。
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
调度地图优化,观察直线动作不连贯得问题
2.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
任务 #1031
: 安全激光配置调试3台车
配置修改安全激光范围,配合优化代码,测试反馈,(原来停不住,会碰到箱子,目前已经能够停住)
5.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-22
黄 伦淼
协助
错误 #1368
: CR16充电异常
CR16充电异常情况处理
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-22
黄 伦淼
协助
任务 #944
: 全向车到货
第二台全向车完成卸货;线边道路规划测试
5.25
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
任务 #1029
: 调度页面工程画图
修改接驳区路线和货位,测量优化客户挑出来测效率的货位,为演示做准备
5.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
错误 #1370
: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传)
调度服务崩溃,处理异常,上传日志
0.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
为周一给客户演示,暂时屏蔽所有可能用到插齿超声波感应得功能
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-21
黄 伦淼
协助
任务 #1374
: 维修车间移动反光柱部署
维修车间移动反光板部署,线边库位规划,线边路线完成扫图
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-21
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试空托流程
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
任务 #1029
: 调度页面工程画图
原来按照图纸画的接驳位,太靠近墙,实际无法运行,为了演示先修改部分路线和货物
2.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
请电气及装配帮忙找线,处理重新标定超声波感应距离的事,需要破线短接,我搞定不了
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1364
: 取货时插齿水平度不行,过于偏向下,导致会扫到货架横梁,报警
更新代码,验证已解决
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1335
: 从1号节点往44号节点发移动任务,报警路径规划失败
配合更新调度,验证BUG,已解决
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1333
: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来
配合更新调度,验证BUG
1.50
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-20
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
现场物料托盘完成上货架,货架占用库位空托盘清掉
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-20
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试空托流程
8.00
行为
ZCS-20240901-01 西安烟印
2025-03-20
袁 洪钢
协助
错误 #1308
: 取货误差
优化一楼相机识别功能
3.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
找人寻找插齿超声波感应的调整方法,目前拿到说明书
0.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
错误 #1324
: 叉齿高度控制误差大
分析解决,验证问题
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
根据新扫描的部分二维码,先建部分调度图,然后测试记录数据,分析偏差原因,优化车载数据
6.50
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-19
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
现场物料托盘手动/自动上货架
8.00
行为
ZCS-20240901-01 西安烟印
2025-03-19
袁 洪钢
协助
错误 #1308
: 取货误差
优化相机识别功能
3.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-19
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
配合研发车载程序
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-19
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
二维码增量建图,今日完成125个
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-19
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
测试手持二维码增量建图,前几次与原来地图不匹配
4.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-18
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
现场物料托盘上货架
3.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-18
黄 伦淼
协助
错误 #1332
: 取卸货插齿与货架托盘干涉
全向车调试插齿取卸货逻辑,并测试验证效果
5.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-18
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
配合研发车载更新代码
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-18
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
协助研发测试记录数据,分析数据,测试手持设备建图二维码增量建图
9.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-17
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
测量记录自动建图货位数据
3.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-17
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
全向车手动取卸货摆托盘;多层料架移动反光板摆放问题确认
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-17
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
赵主任和马书记过来看演示,配合要求演示,演示结束后,提出车子运行动作不连贯,特别是行走或者转弯总是会走走停停,转弯动作要连续
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-17
朱 鑫
协助
错误 #1333
: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来
排查复现问题,处理异常,今日又出现3次,已截图记录
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-17
朱 鑫
协助
错误 #1342
: 最近几天光普森科,断连网络好几次,需要3到10分钟可以自动重连
联系厂家,排查问题,优化配置
2.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-16
朱 鑫
协助
错误 #1334
: 车辆运行过程中报警57006,安全激光掉线,此时ping安全激光都能ping通,出现两次
等待配合排查问题,恢复运行
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-16
朱 鑫
协助
错误 #1333
: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来
排查问题,复原运行
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-16
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
完成反光板建图后测试货位精度数据
2.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-14
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试
4.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-14
黄 伦淼
协助
任务 #272
: 网线&充电桩施工
两车间网络客户实施完成,测试通讯连接情况
1.50
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-14
黄 伦淼
协助
错误 #1336
: 全向车手动充电异常
无法手动充电,排查处理
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-14
黄 伦淼
协助
任务 #210
: 现场网络配置调试,车载等配置链接,全向车2台、PG-CR16-2700 1台(光通讯+数传)
全向车数传通讯异常情况处理
3.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-14
朱 鑫
协助
任务 #1028
: 手持建的3D图导入车载,定位成功启动后,手动模式过再融合2D激光建图
融合反光板建图,今日已全部扫图完成(其中出现一次丢定位重新扫,一次断网重新扫),后续核对反光板数量,以及试跑,可能还需要部分切图
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-14
朱 鑫
协助
风险 #1330
: 充电桩,手动充电报错(低温保护停止)显示温度11度,无法充电
尝试几种顺序的操作充电,最终没有找到规律,但是电充上了,后续再观察
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-13
黄 伦淼
协助
任务 #210
: 现场网络配置调试,车载等配置链接,全向车2台、PG-CR16-2700 1台(光通讯+数传)
全向车部署数传通讯,协助完成调试
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-13
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试摄像头
6.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-13
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
协助移动项目测试并分析自动建图数据
1.50
行为
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