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  协助 704 小时: 2825.92 合拢所有/展开所有
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-24 黄 伦淼 协助 错误 #1369: 维修车间新添加反光板定位异常 排查新添加反光板路线定位异常问题;重新扫图测试验证 8.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-24 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 更新程序,测试流程 8.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 任务 #1091: 徐矿项目管理协调 客户领导来看现场,配合演示几个任务 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 错误 #1317: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了 运行过程中突然停住,调度显示设备通讯失败,观察光谱森科未断网,十几秒后丢定位,结合前一次看到重启,怀疑还是工控机重启了,排查结果确实是重启了,磁盘满了,暂时清理部分无用文件。 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 调度地图优化,观察直线动作不连贯得问题 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 任务 #1031: 安全激光配置调试3台车 配置修改安全激光范围,配合优化代码,测试反馈,(原来停不住,会碰到箱子,目前已经能够停住) 5.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-22 黄 伦淼 协助 错误 #1368: CR16充电异常 CR16充电异常情况处理 2.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-22 黄 伦淼 协助 任务 #944: 全向车到货 第二台全向车完成卸货;线边道路规划测试 5.25 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 任务 #1029: 调度页面工程画图 修改接驳区路线和货位,测量优化客户挑出来测效率的货位,为演示做准备 5.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 错误 #1370: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传) 调度服务崩溃,处理异常,上传日志 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 为周一给客户演示,暂时屏蔽所有可能用到插齿超声波感应得功能 2.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-21 黄 伦淼 协助 任务 #1374: 维修车间移动反光柱部署 维修车间移动反光板部署,线边库位规划,线边路线完成扫图 8.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-21 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 协助研发测试空托流程 8.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 任务 #1029: 调度页面工程画图 原来按照图纸画的接驳位,太靠近墙,实际无法运行,为了演示先修改部分路线和货物 2.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 请电气及装配帮忙找线,处理重新标定超声波感应距离的事,需要破线短接,我搞定不了 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1364: 取货时插齿水平度不行,过于偏向下,导致会扫到货架横梁,报警 更新代码,验证已解决 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1335: 从1号节点往44号节点发移动任务,报警路径规划失败 配合更新调度,验证BUG,已解决 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1333: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来 配合更新调度,验证BUG 1.50 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-20 黄 伦淼 协助 支持 #1348: 维修车间全部托盘上货架 现场物料托盘完成上货架,货架占用库位空托盘清掉 8.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-20 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 协助研发测试空托流程 8.00 行为
ZCS-20240901-01 西安烟印 2025-03-20 袁 洪钢 协助 错误 #1308: 取货误差 优化一楼相机识别功能 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-20 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 找人寻找插齿超声波感应的调整方法,目前拿到说明书 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-20 朱 鑫 协助 错误 #1324: 叉齿高度控制误差大 分析解决,验证问题 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-20 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 根据新扫描的部分二维码,先建部分调度图,然后测试记录数据,分析偏差原因,优化车载数据 6.50 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-19 黄 伦淼 协助 支持 #1348: 维修车间全部托盘上货架 现场物料托盘手动/自动上货架 8.00 行为
ZCS-20240901-01 西安烟印 2025-03-19 袁 洪钢 协助 错误 #1308: 取货误差 优化相机识别功能 3.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-19 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 配合研发车载程序 8.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-19 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 二维码增量建图,今日完成125个 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-19 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 测试手持二维码增量建图,前几次与原来地图不匹配 4.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-18 黄 伦淼 协助 支持 #1348: 维修车间全部托盘上货架 现场物料托盘上货架 3.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-18 黄 伦淼 协助 错误 #1332: 取卸货插齿与货架托盘干涉 全向车调试插齿取卸货逻辑,并测试验证效果 5.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-18 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 配合研发车载更新代码 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-18 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 协助研发测试记录数据,分析数据,测试手持设备建图二维码增量建图 9.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-17 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 测量记录自动建图货位数据 3.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-17 黄 伦淼 协助 支持 #1348: 维修车间全部托盘上货架 全向车手动取卸货摆托盘;多层料架移动反光板摆放问题确认 8.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-17 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 赵主任和马书记过来看演示,配合要求演示,演示结束后,提出车子运行动作不连贯,特别是行走或者转弯总是会走走停停,转弯动作要连续 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-17 朱 鑫 协助 错误 #1333: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来 排查复现问题,处理异常,今日又出现3次,已截图记录 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-17 朱 鑫 协助 错误 #1342: 最近几天光普森科,断连网络好几次,需要3到10分钟可以自动重连 联系厂家,排查问题,优化配置 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-16 朱 鑫 协助 错误 #1334: 车辆运行过程中报警57006,安全激光掉线,此时ping安全激光都能ping通,出现两次 等待配合排查问题,恢复运行 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-16 朱 鑫 协助 错误 #1333: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来 排查问题,复原运行 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-16 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 完成反光板建图后测试货位精度数据 2.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-14 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 协助研发测试 4.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-14 黄 伦淼 协助 任务 #272: 网线&充电桩施工 两车间网络客户实施完成,测试通讯连接情况 1.50 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-14 黄 伦淼 协助 错误 #1336: 全向车手动充电异常 无法手动充电,排查处理 2.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-14 黄 伦淼 协助 任务 #210: 现场网络配置调试,车载等配置链接,全向车2台、PG-CR16-2700 1台(光通讯+数传) 全向车数传通讯异常情况处理 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-14 朱 鑫 协助 任务 #1028: 手持建的3D图导入车载,定位成功启动后,手动模式过再融合2D激光建图 融合反光板建图,今日已全部扫图完成(其中出现一次丢定位重新扫,一次断网重新扫),后续核对反光板数量,以及试跑,可能还需要部分切图 8.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-14 朱 鑫 协助 风险 #1330: 充电桩,手动充电报错(低温保护停止)显示温度11度,无法充电 尝试几种顺序的操作充电,最终没有找到规律,但是电充上了,后续再观察 2.00 行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为 2025-03-13 黄 伦淼 协助 任务 #210: 现场网络配置调试,车载等配置链接,全向车2台、PG-CR16-2700 1台(光通讯+数传) 全向车部署数传通讯,协助完成调试 8.00 行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机 2025-03-13 张 洋 协助 错误 #1222: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去 协助研发测试摄像头 6.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-13 朱 鑫 协助 任务 #1327: 测试数据分析自动建图误差原因 协助移动项目测试并分析自动建图数据 1.50 行为
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