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10854.35
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723
小时:
3090.63
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ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-27
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
更新调度包,测试优化效率,解决长距离倒车问题,以及排查偶现任务订单不派发问题
2.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-27
朱 鑫
协助
任务 #1032
: 取货托盘识别-卸货盲卸
测量地面货位和二层货位托盘识别精度数据,记录文档已上传
5.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-27
朱 鑫
协助
风险 #1390
: 现有车型在现场货架通道运行,安全距离极小(3-5cm安全距离),风险大
准备场景测试 测量数据,反馈问题
1.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-26
黄 伦淼
协助
任务 #1402
: 维修车间切换3D混合导航方式重新建库位
全向车跑道路测试、建立部分库位验证取卸货、空托盘上货架
13.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-26
朱 鑫
协助
错误 #1388
: 地面货位卸货高度误差大,最近出现过两侧卸完货,插齿下降的高度不够,出来的时候插齿尖把托盘带出来了
排查问题,测试数据,从高度控制误差、俯仰角度控制误差、标定误差几个方面考虑,最终重新标定上下拉线数值,测试数值有10mm左右的好转,明日继续观察
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-26
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
1.针对走走停停提效,修改调度地图,减少道路节点,使节点尽可能的少,2.更新调度包,尝试优化长距离倒车效率慢的问题,暂时未成功
3.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-26
孔 赛飞
协助
错误 #1359
: 地堆取托盘,报警相机未识别
配合研发更新2号车,地堆取货不做托盘识别,测试
3.50
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-26
孔 赛飞
协助
任务 #1253
: 客户WMS系统对接联调、PDA
配合wms配置数据库点位
0.50
行为
C-ZC/S-20230701-01创盛
2025-03-26
王 雷
协助
错误 #1379
: 4号车自动充完电,充电桩刷头缩回去后,车原地不动自动重启,然后报警
跟测试分析4号车重启的原因
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-26
朱 鑫
协助
错误 #1370
: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传)
拿快递,拆机,加内存,测试验证今日卡顿有好转
1.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-25
黄 伦淼
协助
错误 #1369
: 维修车间新添加反光板定位异常
全向车更换3D混合导航方式;手动出库、回库托盘
8.00
行为
ZCS-20240901-01 西安烟印
2025-03-25
袁 洪钢
协助
错误 #1380
: wms库位码扫描无数据 手动选择能选择
问题处理优化
3.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-25
孔 赛飞
协助
任务 #1240
: 赶路,协调场地,接收车子整理货物
充电桩寄回宁淮
1.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-25
孔 赛飞
协助
错误 #1273
: 现场网络问题
协助客户处理网络问题及远程问题
2.00
行为
C-ZC/S-20230701-01创盛
2025-03-25
王 雷
协助
错误 #1379
: 4号车自动充完电,充电桩刷头缩回去后,车原地不动自动重启,然后报警
排查4号车自动充完电重启问题
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-25
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
1.今日客户再次过来看流程,测效率,当前测的结果:入库81分钟9拖,每小时6.67拖,每托9分钟;出库79分钟9拖,每小时6.83拖,每托8.78分钟。 2.提出优化部分道路(今日完成) 3.提出转弯动作不连贯,太影响效率(大概率领导不满意)
5.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-25
朱 鑫
协助
错误 #1317
: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了
今日再次出现运行中,突然重启,排查问题,怀疑电源线松了,已将电源线重新紧过,另外更新了车载定位代码
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-24
黄 伦淼
协助
错误 #1369
: 维修车间新添加反光板定位异常
排查新添加反光板路线定位异常问题;重新扫图测试验证
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-24
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
更新程序,测试流程
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
任务 #1091
: 徐矿项目管理协调
客户领导来看现场,配合演示几个任务
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
错误 #1317
: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了
运行过程中突然停住,调度显示设备通讯失败,观察光谱森科未断网,十几秒后丢定位,结合前一次看到重启,怀疑还是工控机重启了,排查结果确实是重启了,磁盘满了,暂时清理部分无用文件。
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
需求 #1347
: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停
调度地图优化,观察直线动作不连贯得问题
2.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-24
朱 鑫
协助
任务 #1031
: 安全激光配置调试3台车
配置修改安全激光范围,配合优化代码,测试反馈,(原来停不住,会碰到箱子,目前已经能够停住)
5.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-22
黄 伦淼
协助
错误 #1368
: CR16充电异常
CR16充电异常情况处理
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-22
黄 伦淼
协助
任务 #944
: 全向车到货
第二台全向车完成卸货;线边道路规划测试
5.25
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
任务 #1029
: 调度页面工程画图
修改接驳区路线和货位,测量优化客户挑出来测效率的货位,为演示做准备
5.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
错误 #1370
: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传)
调度服务崩溃,处理异常,上传日志
0.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-22
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
为周一给客户演示,暂时屏蔽所有可能用到插齿超声波感应得功能
2.00
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-21
黄 伦淼
协助
任务 #1374
: 维修车间移动反光柱部署
维修车间移动反光板部署,线边库位规划,线边路线完成扫图
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-21
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试空托流程
8.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-21
孔 赛飞
协助
错误 #1359
: 地堆取托盘,报警相机未识别
刘硕更新程序,现场测试,1号车程序已经更新,测试暂未发现问题
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
任务 #1029
: 调度页面工程画图
原来按照图纸画的接驳位,太靠近墙,实际无法运行,为了演示先修改部分路线和货物
2.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
请电气及装配帮忙找线,处理重新标定超声波感应距离的事,需要破线短接,我搞定不了
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1364
: 取货时插齿水平度不行,过于偏向下,导致会扫到货架横梁,报警
更新代码,验证已解决
1.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1335
: 从1号节点往44号节点发移动任务,报警路径规划失败
配合更新调度,验证BUG,已解决
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-21
朱 鑫
协助
错误 #1333
: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来
配合更新调度,验证BUG
1.50
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-20
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
现场物料托盘完成上货架,货架占用库位空托盘清掉
8.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-20
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
协助研发测试空托流程
8.00
行为
ZCS-20240901-01 西安烟印
2025-03-20
袁 洪钢
协助
错误 #1308
: 取货误差
优化一楼相机识别功能
3.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-20
孔 赛飞
协助
错误 #1273
: 现场网络问题
协助客户处理网络问题,上层系统与WMS网络互通
2.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
错误 #1325
: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm)
找人寻找插齿超声波感应的调整方法,目前拿到说明书
0.50
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
错误 #1324
: 叉齿高度控制误差大
分析解决,验证问题
1.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-20
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
根据新扫描的部分二维码,先建部分调度图,然后测试记录数据,分析偏差原因,优化车载数据
6.50
行为
ZC/S-20240602-01上海乐易为
2025-03-19
黄 伦淼
协助
支持 #1348
: 维修车间全部托盘上货架
现场物料托盘手动/自动上货架
8.00
行为
ZCS-20240901-01 西安烟印
2025-03-19
袁 洪钢
协助
错误 #1308
: 取货误差
优化相机识别功能
3.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-19
孔 赛飞
协助
任务 #1253
: 客户WMS系统对接联调、PDA
配合WMS配置,调试扫码器,IO模块
5.00
行为
ZCS-20241205-01 中国移动 江苏溧水项目
2025-03-19
孔 赛飞
协助
任务 #1314
: 自动建图后,货位验证
第二台车测试数据,反馈给研发
3.00
行为
ZC/S-20240801-01青岛海尔洗碗机
2025-03-19
张 洋
协助
错误 #1222
: 空托开平线库位,深度不够,叉齿进不去
配合研发车载程序
8.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-19
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
二维码增量建图,今日完成125个
4.00
行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目
2025-03-19
朱 鑫
协助
任务 #1327
: 测试数据分析自动建图误差原因
测试手持二维码增量建图,前几次与原来地图不匹配
4.00
行为
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