项目

一般

简介

按人员分组

应用 清除

小时: 672.50

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时
  朱 鑫 122 小时: 435.00 合拢所有/展开所有
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-14 朱 鑫 协助 错误 #1489: (偶现)调度订单任务,卸货时,有动作多发了,导致安全激光切换到了直行区域,触发报警,任务无法进行下去 排查问题处理问题 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-14 朱 鑫 实施 任务 #1031: 安全激光配置调试3台车 扩大安全激光快速直行区域,测试 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-13 朱 鑫 协助 错误 #1479: 报错安全激光掉线后,发现所有设备都连不上了,手自动也无法切换,观察到交换机1号网口灯不亮,手动功能失效 更换网线,过层中发现工控机的螺丝不紧,全部紧上,继续测试观察是否还还会有掉线报警 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-13 朱 鑫 协助 错误 #1482: 托盘识别偶尔会出现,需要等待几分钟才能识别出来,或者等待后报警无法识别托盘 安装网口三通拓展坞,配合测试场景,第一次修改完后再次测试,识别时间不在有几分钟的,任然会有大几十秒的,与无法识别报警的,继续录包给研发,配合测试,等待第二次更新 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-13 朱 鑫 协助 错误 #1480: 4月11发现安全激光触发又不能再碰到东西之前停住了,根据测试后现象判断,可能最近更新代码,将安全激光减速度判断又覆盖了 今日验证已解决 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-13 朱 鑫 协助 错误 #1483: 之前测好高度的位置,取卸货带空托盘都能正常运行,出现取货高度比正常高度高了,无法正常取货 测试不同货位寻找规律,382002货位,从监控页面发取货的高度和从订单页面发任务的高度一样的,最终解决 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-12 朱 鑫 协助 错误 #1483: 之前测好高度的位置,取卸货带空托盘都能正常运行,出现取货高度比正常高度高了,无法正常取货 测试排查问题 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-12 朱 鑫 协助 错误 #1482: 托盘识别偶尔会出现,需要等待几分钟才能识别出来,或者等待后报警无法识别托盘 尝试用拓展坞连接调试,最终没能成功,需要等待三网口的转换器(已购买) 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-12 朱 鑫 协助 错误 #1480: 4月11发现安全激光触发又不能再碰到东西之前停住了,根据测试后现象判断,可能最近更新代码,将安全激光减速度判断又覆盖了 更新代码,测试,.目前安全激光区域切换根据道路速度来判断 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-12 朱 鑫 协助 错误 #1479: 报错安全激光掉线后,发现所有设备都连不上了,手自动也无法切换,观察到交换机1号网口灯不亮,手动功能失效 今日已购买新网线换上,后续继续观察还有没有掉线的现象 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-11 朱 鑫 协助 任务 #1091: 徐矿项目管理协调 配合出入库演示,搬货,画线 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-11 朱 鑫 协助 错误 #1479: 报错安全激光掉线后,发现所有设备都连不上了,手自动也无法切换,观察到交换机1号网口灯不亮,手动功能失效 排查问题,处理问题恢复运行状态 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-11 朱 鑫 协助 错误 #1334: 车辆运行过程中报警57006,安全激光掉线,此时ping安全激光都能ping通,出现两次 今日又出现几次,处理异常 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-11 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 1.今日收到柯蒂斯调试线,优化控制参数,转弯动作优化后已经能够连续,2.但是转弯会略微冲出路线,容易触发安全激光,优化道路转弯半径,有好转,3.优化柯蒂斯控制参数后,因为转弯快了,导致车体与路线角度较大,走走停停,优化参数,速度能提起来了。 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-11 朱 鑫 协助 任务 #1032: 取货托盘识别-卸货盲卸 托盘识别偶现时间过长,测试处理,排查问题,买了网口转接器,明日继续排查 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-10 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 更新代码优化转弯动作,修改更新代码后出现的BUG(第一次不生效,第二次走走停停,第三次转弯安全激光不切区域,第四次S行走位,会减速停止),测试更新后的效果 6.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-10 朱 鑫 管理 任务 #1026: 赶路,协调客户,接收车子整理货物 赶路去现场 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-01 朱 鑫 实施 任务 #1026: 赶路,协调客户,接收车子整理货物 返程回南京,支援移动项目 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-01 朱 鑫 管理 任务 #1091: 徐矿项目管理协调 与徐矿客户商量先回南京,协助上海乐意为分析现场情况 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-04-01 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 优化代码导致无法重启,排查解决,取货动作优化后无法取货,待复原 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-31 朱 鑫 协助 错误 #1334: 车辆运行过程中报警57006,安全激光掉线,此时ping安全激光都能ping通,出现两次 处理问题,协助排查记录,未发现原因,后续继续排查原因 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-31 朱 鑫 协助 错误 #1408: 调度无法规划711001到382002的路线,(尝试移动任务可以走到这个货位的节点) 排查问题,修改,测试 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-31 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 测试优化后的入库效率,入库76分28秒9拖,每小时7.06拖,每拖8.5分钟,出库效率未测完,中间遇到一些问题,优化转弯动作后再测试 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-31 朱 鑫 实施 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 优化测试靠墙位置调度地图,将线路修改成尽量同一角度,减少运行中的减速次数 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-28 朱 鑫 协助 任务 #1091: 徐矿项目管理协调 1.多次与客户要网络IP相关配置信息,最终都是没有明确答复,2.配合内部工会检查,演示 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-28 朱 鑫 协助 需求 #1389: 客户看完演示提出新需求,觉得我们效率太慢,无法满足验收条件,希望优化转弯动作,转弯前和转弯后不能停,要连贯的运行。 提效优化测试:1.优化取货动作逻辑,2.加大道路转弯速度 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-28 朱 鑫 协助 任务 #1032: 取货托盘识别-卸货盲卸 排查取货识别偏差大的原因,修改测试 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-27 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 更新调度包,测试优化效率,解决长距离倒车问题,以及排查偶现任务订单不派发问题 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-27 朱 鑫 协助 任务 #1032: 取货托盘识别-卸货盲卸 测量地面货位和二层货位托盘识别精度数据,记录文档已上传 5.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-27 朱 鑫 协助 风险 #1390: 现有车型在现场货架通道运行,安全距离极小(3-5cm安全距离),风险大 准备场景测试 测量数据,反馈问题 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-26 朱 鑫 协助 错误 #1388: 地面货位卸货高度误差大,最近出现过两侧卸完货,插齿下降的高度不够,出来的时候插齿尖把托盘带出来了 排查问题,测试数据,从高度控制误差、俯仰角度控制误差、标定误差几个方面考虑,最终重新标定上下拉线数值,测试数值有10mm左右的好转,明日继续观察 4.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-26 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 1.针对走走停停提效,修改调度地图,减少道路节点,使节点尽可能的少,2.更新调度包,尝试优化长距离倒车效率慢的问题,暂时未成功 3.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-26 朱 鑫 协助 错误 #1370: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传) 拿快递,拆机,加内存,测试验证今日卡顿有好转 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-25 朱 鑫 实施 任务 #1029: 调度页面工程画图 优化道路,提高效率 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-25 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 1.今日客户再次过来看流程,测效率,当前测的结果:入库81分钟9拖,每小时6.67拖,每托9分钟;出库79分钟9拖,每小时6.83拖,每托8.78分钟。 2.提出优化部分道路(今日完成) 3.提出转弯动作不连贯,太影响效率(大概率领导不满意) 5.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-25 朱 鑫 协助 错误 #1317: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了 今日再次出现运行中,突然重启,排查问题,怀疑电源线松了,已将电源线重新紧过,另外更新了车载定位代码 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 任务 #1091: 徐矿项目管理协调 客户领导来看现场,配合演示几个任务 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 错误 #1317: 车子自动状态下,直线运行过程中,突然工控机重启了 运行过程中突然停住,调度显示设备通讯失败,观察光谱森科未断网,十几秒后丢定位,结合前一次看到重启,怀疑还是工控机重启了,排查结果确实是重启了,磁盘满了,暂时清理部分无用文件。 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 需求 #1347: 效率优化:客户提出车子运行动作不连贯,直行行走或者转弯总是会走走停停 调度地图优化,观察直线动作不连贯得问题 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-24 朱 鑫 协助 任务 #1031: 安全激光配置调试3台车 配置修改安全激光范围,配合优化代码,测试反馈,(原来停不住,会碰到箱子,目前已经能够停住) 5.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 任务 #1029: 调度页面工程画图 修改接驳区路线和货位,测量优化客户挑出来测效率的货位,为演示做准备 5.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 错误 #1370: 调度服务崩了,超时无响应,重启服务器好了(崩溃时间17:45附近,日志已上传) 调度服务崩溃,处理异常,上传日志 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-22 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 为周一给客户演示,暂时屏蔽所有可能用到插齿超声波感应得功能 2.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 任务 #1029: 调度页面工程画图 原来按照图纸画的接驳位,太靠近墙,实际无法运行,为了演示先修改部分路线和货物 2.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 请电气及装配帮忙找线,处理重新标定超声波感应距离的事,需要破线短接,我搞定不了 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1364: 取货时插齿水平度不行,过于偏向下,导致会扫到货架横梁,报警 更新代码,验证已解决 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1335: 从1号节点往44号节点发移动任务,报警路径规划失败 配合更新调度,验证BUG,已解决 1.00 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-21 朱 鑫 协助 错误 #1333: 车辆正常运行中,出现两次报错(车辆处于工作区域外55204),一次在46号节点附近,一次在4号节点附近,都是刚转过弯来 配合更新调度,验证BUG 1.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-20 朱 鑫 协助 错误 #1325: 叉尖超声波感应距离太长,取货任务转过来就会触发报警(转过弯后距离大概22cm) 找人寻找插齿超声波感应的调整方法,目前拿到说明书 0.50 行为
ZC/S-20240803-01徐州徐矿智能AGV项目 2025-03-20 朱 鑫 协助 错误 #1324: 叉齿高度控制误差大 分析解决,验证问题 1.00 行为
(51-100/155) 每页显示:50, 150

导出 Atom CSV